關鍵詞:污水處理運營 污水處理外包 工業(yè)污水處理 污水處理第三方運行 工業(yè)廢水處理 生活污水處理
序批式生物膜反應器(Sequencing Batch Biofilm Reactor——SBBR)是在序批式活性污泥反應器(SBR)中引入生物膜而開發(fā)出來的一種新型復合式生物膜反應器,該工藝具有SBR法基建費用少、操作簡單、靈活、能有效脫氮除磷的優(yōu)點,又具有生物膜法的生物相多、易于生長、存活時間長的微生物、防止污泥膨脹和減少污泥量的優(yōu)點。
在重慶某天然氣凈化廠(200×104 m3/d)的污水處理設計工作中,結合此前已建天然氣凈化廠的污水處理經(jīng)驗,引入了UASB/水解酸化/SBBR處理工藝,并通過優(yōu)化設計,提高了自控水平。
該污水處理工程總投資290萬元,于2008年9月建成并投入實際運行,經(jīng)過運行結果檢測,工藝出水各項水質(zhì)指標均符合GB 8978-1996《污水綜合排放標準》中的一級標準。
1 凈化廠常用污水處理方法
天然氣凈化廠所產(chǎn)生污水的共同特點是日均污水 量?。?m3/h~20m3/h)、沖擊負荷大、COD值高(200mg/L~10 000mg/L及以上)。其雜質(zhì)成分和含量受天然氣處理工藝、操作方法和管理水平的影響,因而在污水處理工藝選擇上也應根據(jù)實際條件的變化而做相應的調(diào)整并有所側重。常用的污水處理工藝見表1。
表1 常用污水處理工藝對比表
近年來,天然氣凈化廠污水處理過去常用的物化處理工藝已經(jīng)逐步被生化處理工藝取代,從石化污水延續(xù)下來的“老三套”工藝經(jīng)過逐步改造和發(fā)展,形成了目前常用的工藝:“曝氣調(diào)節(jié)—混凝氣浮—水解酸化—缺氧—好氧—儲存—外排”。高COD值的檢修污水按一年的量儲存后,平均加入處理流程前端調(diào)質(zhì)后進入處理流程。
傳統(tǒng)工藝的好氧生化段也經(jīng)歷了從“活性污泥曝氣法→接觸氧化法→SBR”的發(fā)展階段,并在川內(nèi)多個天然氣凈化廠得到實際應用。
2 污水水量和水質(zhì)
本工程污水中污染物主要有脫硫劑甲基乙二醇胺[CH3-N(CH2CH2OH)2](年耗量24t/a)、脫水劑三甘醇(C6H14O4)(年耗量17t/a)、硫磺回收無機催化劑、原料氣中分離的高礦化度地層水(SO42-、Cl-)、輕烴(≥C4)、硫化物(S2-)、各種分析化驗試劑、鍋爐和水處理系統(tǒng)藥劑。設計污水量和水質(zhì)見表2。
表2 全廠污水設計水量和水質(zhì)表 [ρ/(mg·L-1)]
3 工藝設計
1992年,Wilderer首次將序批式運行方式引入生物膜反應器,并提出生物膜反應器的SBBR工藝。該工藝兼有活性污泥法和生物膜法的優(yōu)點,并能周期性地保持好氧、缺氧和兼氧處理狀態(tài),具有良好脫氮除磷和耐沖擊負荷能力。因此,本工程考慮在污水處理中引入該新工藝。
3.1 工藝流程圖
圖1列出了重慶某天然氣凈化廠污水處理的工藝流程。
圖1 重慶某天然氣凈化廠污水處理流程圖
3.2 工藝流程說明
(1)傳統(tǒng)的兼氧/SBR對NH3-N 的去除率較低,甚至在處理過程中由于某些含氮有機物(如甲基乙二醇胺)的分解而使出水中的NH3-N 含量有所增加。而在成功掛膜的SBBR反應池內(nèi)可實現(xiàn)同步硝化與反硝化脫氮,與傳統(tǒng)SBR 相比,SBBR去除NH3-N 的能力有所增加。因此,設計上考慮取消缺氧池,并采用SBBR工藝替換傳統(tǒng)的SBR工藝,簡化流程。
(2)在高含硫天然氣凈化廠中,原料氣中的硫去向主要為:產(chǎn)品硫磺(占總硫量的99%)、尾氣和鍋爐煙囪中排放的SO2 (占總硫量的0.1%~0.2%)以及進入產(chǎn)品氣中的微量H2S。
但在每年1次~2次的開停工檢修及部分關鍵設備的定期檢修過程中,會排出大量的在工藝設備系統(tǒng)中殘留的含硫化合物廢水以及脫硫脫水藥劑廢水。通過設置前端厭氧反應池,可以培育脫氮硫桿菌,進行同步反硝化脫氮和除硫,從而可以大量去除含硫化合物。同時應注意控制進水中的硫酸鹽濃度(檢修污水不作預曝氣),減少硫酸鹽還原菌對產(chǎn)甲烷菌的生長抑制作用。
(3)由于進水COD值變化幅度較大,進水水質(zhì)調(diào)配不均時常對傳統(tǒng)工藝造成沖擊。因此,強化COD的預處理,使進水COD值恒定地控制在600mg/L以下,對于減輕后續(xù)處理的負荷,保證出水水質(zhì)達標非常重要。因天然氣凈化廠污水中的沖擊負荷主要來自檢修污水以及藥劑流失,由于操作不當引起藥劑流失帶來的廢水COD 值甚至高達10×104 mg/L以上。而UASB反應池能夠承受具有較高的進水負荷和沖擊負荷,對天然氣凈化廠污水的COD去除率可達40%~60%以上。
(4)SBBR池反應周期時間為6h,其中進水并曝氣2h、單曝氣1.5h、沉淀1.5h、排水1h。當周期性水量和水質(zhì)負荷變化較大時,可根據(jù)實際運行效果調(diào)節(jié)周期時間和各段操作時間。
4 主要構筑物設計
4.1 檢修污水池
采用鋼筋混凝土結構,1座分2格,尺寸為12.0m×14.0m×5.0m,有效水深3.5m,埋地式,頂覆土300mm,設置彎管通氣管。
4.2 UASB反應池
采用鋼筋混凝土結構,尺寸為3.5m×3.5m×5.0 m,HRT 采用10h,運行溫度控制在(35±2)℃,溶解氧控制在0.2mg/L~0.5mg/L,反應池內(nèi)設置不銹鋼雙層三項分離器,進水COD 值≤8000mg/L,間斷進水,外部循環(huán)。穿孔管進水,底部反射槽。
4.3 水解酸化池
采用鋼筋混凝土結構,尺寸為4.0m×5.0m×5.2m,HRT采用8h,溶解氧≤0.2mg/L。內(nèi)設置高效組合填料,PPR穿孔管底部配水。
4.4 SBBR池
采用鋼筋混凝土結構,尺寸為10.0m×5.0m×5.2m,HRT 采用24h,溶解氧2mg/L~5mg/L,容積負荷0.4kg COD/(m3·d),MLSS采用2000mg/L。反應池內(nèi)設置高效組合填料,鼓風曝氣,氣水比20∶1,采用氨基甲酸聚合物微孔橡膠膜曝氣頭。排水采用旋轉式潷水器,出水堰過水負荷10L/(m·s)。
4.5 污泥濃縮池
采用重力式污泥濃縮池,鋼筋混凝土結構,1座,尺寸3.0m×3.0m×4.5m,污泥停留時間12h,上清液回流至曝氣調(diào)節(jié)池,濃縮污泥進入臥螺式脫水機,脫水處理后外運填埋。
5運行調(diào)試數(shù)據(jù)
5.1 運行啟動
污水處理裝置區(qū)的接種污泥取自臨近的墊江某天然氣凈化廠污泥濃縮池,并加入施工臨時生活污水池的發(fā)酵污泥,引生活污水作為營養(yǎng)源,分別對UASB系統(tǒng)和水解酸化-SBBR系統(tǒng)進行運行啟動。
UASB池的調(diào)試溫度控制在36℃以內(nèi),試運行時隨時補充堿度以調(diào)節(jié)pH 值,控制COD 值∶ρ(S2-)∶ρ(NH3-N)∶ρ(NO3-)∶ρ(P)比值在適宜水平,以培育脫氮硫桿菌作為優(yōu)勢菌種。逐步加入工藝試運行的檢修污水,在4個月試運行期后,UASB池逐步進入穩(wěn)定運行狀態(tài)。水解酸化-SBBR的啟動時間在2個月左右,經(jīng)檢測,填料載體的生物膜厚度可達到20μm~50μm,鏡檢顯示存有較多桿菌、球菌等微生物和一些原生及后生動物,生物環(huán)境培養(yǎng)基本成熟。
5.2 運行數(shù)據(jù)
污水處理裝置經(jīng)過4個月左右的運行啟動和調(diào)試后,水質(zhì)分析監(jiān)測結果見表3。
表3 污水處理前后水質(zhì)檢測結果?。?rho;/(mg·L-1)]
由此可見,SBBR池裝置運行良好,隨著運行時間推移,COD的總去除率逐漸增高,穩(wěn)定運行去除率達到90%以上,出水水質(zhì)全部達到GB 8978-1996中的一級標準。
5.3 費用分析
污水處理裝置區(qū)運行費用包括電費、藥劑費和人工費。正常運行時,電耗量為320kWh/d,電費約0.5元/kWh,單位電費0.67元/m3;藥劑費用為15元/d(0.06元/m3);裝置區(qū)管理人員工資1200元/月(操作定員1人),人工費0.17元/m3,總計運行費約0.90元/m3。具體參見m.tax-pages.com更多相關技術文檔。
6 結論和建議
6.1 結論
(1)與傳統(tǒng)工藝相比,該工藝增加了前端厭氧工藝(UASB池),但通過簡化后續(xù)處理流程,仍可比傳統(tǒng)工藝減少占地面積22%以上,節(jié)省運行電耗9%左右,實現(xiàn)了更好的經(jīng)濟效益。
(2)UASB/水解酸化/SBBR工藝對于具有較小流量(推薦500m3/d以下)、有機物含量高、周期性沖擊負荷大特點的工業(yè)污水處理具有一定的啟發(fā)和參考意義。
6.2 建議
(1)對于單列裝置,應注意池體的容積應能儲存足夠的水量,以保證能在給定時間內(nèi)完成更換填料和檢修設備等操作。
(2)小型工業(yè)污水處理系統(tǒng)應引入PLC自控系統(tǒng),并根據(jù)水量水質(zhì)變化特點和對應的處理效果,建立多種應變調(diào)節(jié)體系,以實現(xiàn)小型工業(yè)污水處理系統(tǒng)的全自動化運行。